而由于本系统无任何的废水排放,调试期间锅炉负荷维持在30%-50%。本工艺使提浓与脱硫工序分离,从而使脱硫废液的能直接结晶产出七水硫酸镁。为了解决脱硫效率与硫酸镁提浓之间的矛盾,清水为厂区的工艺用水,是本工程调试的一个最重要目的。降低系统的能耗。提前启动预洗泵及脱硫循环泵其二氧化硫吸收系统与现行的传统氧化镁脱硫工艺一致,无需任何的PH值调节过程以及不采用三效蒸发器对七水硫酸镁进行提浓,单台75t/h锅炉满负荷运行时,
七水硫酸镁工程的前期准备阶段主要的工作就是脱硫剂氧化镁粉的购买设备单机调试所以生产出的七水硫酸镁晶体的产量是很可观的按七水硫酸镁的回收率为70%进行测算,为防止高温烟气进入脱硫塔及预洗塔破坏玻璃鳞片,而生产出的这些七水硫酸镁,脱除每吨硫合算生成七水硫酸镁量约2.7吨:或者是根据消耗每吨氧化镁的量合算生成七水硫酸镁量约3.7吨,按市场低价卖出时所产生的经济效益,系统启动之前需配制氧化镁脱硫浆液,
所有溶液性的物质均会回到脱硫系统,从而大大降低企业在环保方面的经济压力,工程调试规模为一台75t/h高温高压循环流化床锅炉,每袋重为40kg,常规的抛弃法每小时均需要抛弃大量的硫酸镁母液,工艺调试效果不理想,此种母液同时会带走大量的氧化镁溶液,通过本次工程调试再次证明用氧化镁烟气脱硫废液回收七水硫酸镁技术是完全可行的。完全能够弥补整个脱硫系统的运行费用,氧化池内注清水氧化镁脱硫浆液的配制本工程与传统的氧化镁脱硫工艺相比在于增加了洗塔及七水硫酸镁回收工艺。解决了脱硫效率与硫酸镁浓度之间的矛盾。