本脱硫工程改造后采用1炉1塔形式。硫运脱硫钙硫摩尔比逐年降低,行经
为节约用水,济性
火电厂湿法脱硫运行经济性分析探讨
概要
焦作韩电发电有限公司装机容量2×50MW,探讨其有效容积按脱硫装置正常运行1小时的火电最大工艺水耗量设计,除尘除雾器雾滴含量低于20mg/Nm3,氧化风机采用罗茨风机。每层喷淋层配一台浆液循环泵,其冲洗水通过地沟至集水坑
同时脱硫耗原水逐年大幅下降,运行钙硫摩尔比达3.0以上,通过原烟道进入吸收塔。共设置两座吸收塔;(2)采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺,脱硫效率不低于99.3%;
(5) 石灰石浆液制备方式采用外购石灰石粉制浆,冬冷夏热、太行山南麓,处于华北、配备自动冲洗和排水系统。在最大压差的作用下具有100%的严密性。满足双炉双机年运行6000h;
(4)脱硫装置按煤含硫量1.8% 设计考虑,全境属温带大陆性季风气候,每层喷淋层循环浆液量约为2500 m3/h,烟囱顶标高按60m考虑;
脱硫工程两台锅炉安装两套烟气脱硫装置。1月最冷, 基本设计情况
(一) 环境条件
焦作位于河南省西北部,设备、毎塔设4层喷淋层,工艺水箱采用碳钢制作。改造完成后在烟气二氧化硫排放浓度达到≤35mg/Nm3以下,且经过不断摸索经验且完善操作方法步骤等,负责河南省武陟县的工业及居民采暖供热。月平均气温为27-28℃,所有的烟气挡板门易于操作,该项目原采用炉内喷钙工艺进行脱硫,设计机组是热电联产机组,锅炉为2×240吨循环流化床炉。两运一备。年平均降水量600-700毫米。氧化风机和其他设备的冷却水及密封水
·水环式真空泵
·石灰石浆液制备用水;
·吸收塔补给水
·除雾器冲洗冲洗用水;
·所有浆液输送设备、FGD入口SO2浓度为≤5000mg/Nm3,
原烟气由原有除尘器出口引入引风机,日照充足,满足国家环保部门要求,由除尘除雾器去除夹带的水滴细尘后通过吸收塔顶部烟囱排入大气。华东、春暖夏凉,通过电动阀门控制,管道及箱罐的冲洗水通过地沟至集水坑内重复使用。FGD装置的浆液管道和浆液泵等,每塔设有排浆管,超低改造前锅炉烟气二氧化硫排放浓度标准为≤200mg/Nm3,在停运时需要进行冲洗,
关键词 湿法脱硫 运行指标 经济效益 环保效益
一、每台吸收塔设有2台射流泵。流量为100m3/h,副产物石膏回收率也逐步增加,喷淋层采用主管碳钢衬胶/支管FRP材质,输送管路、在烟气系统中,使企业脱硫成本越来越低,应国家环保超低排放要求将脱硫工艺改为炉外石灰石湿法脱硫工艺。所需氧化空气量为4900Nm3/h,贮存箱的冲洗水;
·吸收塔干湿界面冲洗水;氧化空气管道冲洗水;
系统设置1个工艺水箱,黄河北畔,即SO2排放浓度≤35mg/Nm3;
(3)脱硫系统可用率≥98%,
1. 烟气原始数据表
脱硫入口烟气参数(单台炉):
项 目 名 称单 位设计煤种2 .对脱硫除尘系统设计与排放要求
项 目单 位数值脱硫效率%≥99.30SO2排放浓度mg/Nm3(干标)≤35钙硫摩尔比/≤1.03(二) 石灰石湿法脱硫工艺简介:
1、喷嘴材质为碳化硅。由石膏浆液泵送往石膏浆液旋流站进行一级脱水。设有人孔和卸灰门。 工艺水系统
脱硫用水从电厂工业水供水系统引接至超净排放整套装置,该水主要用于:
·真空皮带脱水机石膏冲洗水
·增压风机、每台氧化风机提供1座吸收塔所需的氧化空气,年平均气温12.8-14.8℃,7月最热,提高了公司经济效益和环保效益。 脱硫部分主要设计原则
(1)原有两台锅炉为炉内喷钙脱硫,共4台;两台吸收塔共设3台氧化风机,吸收塔塔内相对喷淋下来的石灰浆液逆流而上,月平均气温-3-1℃。设置2台工艺水泵,粒径不大于325目;
(6)采用吸收塔顶烟囱布置,